O que fazer com um indutor plano muito quente?


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O que eu estou fazendo:

Estou projetando um conversor DCDC para gerar ± 24v a partir de uma fonte de entrada de 18v - 36v. Para isso, estou usando a TI TPS54160 e seguindo o documento Criar uma fonte de alimentação de trilho dividido com uma ampla tensão de entrada .

TPS54160

Para economizar espaço, projetei um transformador plano, usando um núcleo de transformador dividido. Eu coloquei 12 voltas em cada lado do transformador, que de acordo com a folha de dados do núcleo, deveria dar 244uH (12x12x1700nH).

Núcleo do transformador plano dividido Núcleo do transformador plano dividido

Adicionado:

Eu tenho usado uma calculadora baseada em Excel fornecida pela TI para calcular os valores corretos dos componentes. A calculadora é especificamente para projetar essa topologia de circuito com este IC.

O problema:

O problema é que, na frequência de comutação de 500kHz, o transformador está ficando muito quente. Se reduzir a frequência de comutação, posso ficar um pouco mais frio, mas se reduzir demais, o circuito não terá mais corrente de inversor suficiente.

Minha pergunta:

O que devo tentar na versão 2? Um núcleo de transformador fisicamente maior ajudaria? Devo tentar reduzir o número de voltas no transformador? A 500kHz, calculo que preciso apenas de 65uH, então certamente poderia descer para 8 voltas.


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Você tem alguma maneira de medir a corrente da bobina? Você pode estar saturando.
Daniel

Tentou em vez de calcular as coisas de medida? E o que esquenta, os enrolamentos ou o núcleo? As formas de onda parecem ok?
PlasmaHH 17/11/2015

@PlasmaHH - Não sei dizer se são os enrolamentos ou o núcleo, porque os enrolamentos são completamente fechados pelo núcleo. Meu palpite é que é o núcleo, apenas por causa da velocidade com que esquenta.
Rocketmagnet

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@ Daniel - Hmm, acabei de medir a corrente da bobina, e parece ser cerca de 24A! (1.2v através de um resistor de sentido 0.05R). É assim, muito mais alto do que deveria ser.
Rocketmagnet

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Como estão os seus enrolamentos? (Quantas camadas são intercaladas, etc?) Você mediu a resistência CC dos enrolamentos?
Adam Lawrence

Respostas:


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ΔB

ΔBμAclgn

Lgn2Acμolg

ImaxBmax

nImaxBmaxlgμo

Começando com um valor para , , e , é possível ter uma idéia do que e para o indutor precisariam ser. Seja = 100 , = , = 20LgBmaxAcImaxlgnLgμHBmaxAcmm2

lg = = ~Imax2LgμoAcBmax21Amp2100μHμo20mm20.2T20.16mm

e

n = = =imaxLgAcBmax1Amp100μH20mm20.2T25turns

Essa análise é bastante simplificada, deixando muito de fora, mas dá uma idéia do que esperar. Projetar esses tipos de indutores se envolve muito. Você pode consultar " Design de transformador de indutor e de retorno " como uma referência.


Na minha resposta, concluí que a corrente de magnetização é de cerca de 73mA (eu poderia ter cometido um erro, é claro) e isso não parece suficientemente próximo para criar a saturação do núcleo, dadas as dimensões do núcleo.
Andy aka

@ Andyaka, se este fosse um transformador, eu concordo com você. Mas é um indutor com polarização DC, que restringe o B. utilizável. À medida que as tensões de saída e as correntes de carga aumentam, o núcleo fica saturado. Geralmente, isso é um problema, mesmo com um DCM Flyback, devido à alta remanência ou nível residual restante em um núcleo sem espaço.
gsills

Nem todos os conversores flyback precisam de uma folga - muitos não precisam e, como eu disse, a corrente mag é de apenas 74 mA, o que fornece um MMF de 0,9 At. O comprimento do núcleo é de cerca de 1,5 cm, portanto o campo H é de cerca de 60 At / m. Olhando para o material N97, ele está apenas começando a entrar na região de saturação, mas, como o TPS54160 pode reduzir o tempo de "ON" para 130ns, não consigo vê-lo entrar em saturação porque o superaquecimento ocorre em carga moderada e sem carga.
Andy aka

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Eu acho que você está usando material N87, então eu vou fazer um cálculo rápido das coisas. A 500 kHz, a corrente do indutor pode subir para um determinado valor em 1 microssegundo (ciclo de trabalho de 50:50). Você diz que tem uma indutância de 244 uH, então com 18V aplicado, espero que a corrente suba até: -

18V x 1 us / 244 uH = 74mA - essa é a corrente de magnetização (ela armazena a energia liberada no próximo meio ciclo), mas soa muito, muito baixa. A energia armazenada no enrolamento principal deve ser transferida para a saída e essa energia é de 0,66 uJ (ainda soando muito baixa). A potência que pode ser transferida para uma carga é, portanto, 0,66 uJ x 500 kHz = 0,33 watts.

Eu acho que você precisa ver outros exemplos nessa folha de dados que você vinculou. Vejo um que pode trabalhar com tensões de até 30V e operar a 300 kHz usando um indutor de 150 uH, então acho que suas principais perdas são perdas de cobre nos enrolamentos - como você as fabricou?

Também vou apontar que o material N87 também oferece perdas de 5 a 10% a 500 kHz, portanto, provavelmente não é a melhor escolha.

Além disso, verifique se o enrolamento de saída produz uma tensão negativa quando positivo é aplicado ao primário. Em outras palavras, a fase dos enrolamentos é fundamental para esse tipo de circuito flyback.

Meu raciocínio sobre essa avaliação do modo descontínuo é que, embora você possa esperar executar no modo de condução contínua, você pode ter uma idéia razoável olhando para ele no DCM e tentando descobrir se o DCM está no estádio certo.


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O orifício para a perna central do núcleo na placa de circuito impresso aparece na figura. É banhado no PCB real? Se for, isso explica por que você pode ter grandes correntes. Você tem uma curva curta que é acoplada através do núcleo.

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